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工作总结

2026-04-29

2026年入职转正工作总结。

这几个月算是把产线的脾气摸透了。从设备进场调试,到产线联调,再到半夜爬起来处理故障,中间有被问题折腾得想砸表的时候,也有找到根因后长出一口气的时候。转正了,该把这段日子过过手。

先说蚀刻线宽那档子事。按工艺标准,线宽公差±5μm,我进组第一天就把参数背熟了。但背归背,实际守起来完全是另一码事。前两个月负责某型号基板的蚀刻工序质量验收,连续几天抽检数据都压着上限走,虽然没超,但那波动看得我心里发毛。设备查了,药水浓度查了,都正常。我连着蹲了三个夜班,盯着在线监测曲线看,眼睛都快看瞎了,最后发现是前道清洗后的烘干温度不稳定——温度一会儿高一会儿低,板面上残留的水渍没干透,蚀刻液一冲,线宽就飘。找到根因那天是凌晨两点,我拍了下大腿,骂了自己一句“早干嘛去了”。措施其实不复杂,在清洗段出口加装在线湿度监测,同时把工艺卡上的烘干温度上下限从固定值改成了闭环自调节。但推动这个改动花了一周,找工艺工程师签字,找设备科确认改造方案,再跑变更流程。中间还被质量主管质疑过“有没有必要”,我把三天的数据曲线摔他桌上,他才松口。改完以后,线宽公差带稳在±2μm以内,再没出现过批量性偏移。

再说那回视觉定位系统的偶发故障。那天早班,组装线的视觉系统突然抽风,把合格品一个劲往外踢。重启软件、换相机、查光源,所有常规手段试了个遍,没用。故障大概每二十分钟出现一次,毫无规律。产线主管老周急得直转,催我“赶紧找厂家”。我当时也有点毛,但知道厂家来了也是先看日志。我把自己关在控制室,把过去48小时的报警日志和PLC时序数据导出来,一条条对。因为数据量太大,我用了快三个小时,午饭都没吃。最后发现每次误判前2秒,隔壁车间的变频器启动信号都会在24V供电回路上砸出一个尖峰干扰。干扰只有80毫秒,但足以让视觉控制器的IO口电平跳变。

为什么会有干扰?我拿着万用表去桥架那一段一根根测。现场布线时,视觉系统的控制信号线和动力线在桥架里并行走了一段,大概7米。虽然用了屏蔽线,但屏蔽层两端都接了地,反而形成了地环路。那天下午我蹲在桥架下面,用烙铁把屏蔽层改成单端接地,又在地上加了个滤波器。手被烙铁烫了一下,起了个泡,也没顾上。处理完后,故障消失了。老周当时说:“行啊,省了厂家上门费。”我说:“省个屁,我晚饭还没吃。”后来长期方案是重新规划了桥架走向,物理隔离强弱电,那是第二周才改完的。 Www.F236.cOM

设备维护上,我吃过一次亏。有回涂布机的挤出模头压力突然跳变,幅度不大,没触发报警。我当时觉得可能是正常的波动,没太在意。结果第三天晚上,压力彻底失控,模头堵了,那一批极片直接报废,损失十几万。这个事我一直记着。后来我开始自己建了个Excel表,把每次压力波动的值、频率、时间都记下来,画趋势图。发现跳变的频率在缓慢增加,拆开模头后面的液压缓冲器,果然活塞密封圈已经出现细微磨损。换完密封圈,重新标定压力闭环,问题解决。我跟设备科商量,按我这个表来换密封圈,不再按固定周期。他们一开始不信,我把趋势图给他们看,又让我盯了两个月,确认预测准确,才改成了状态维修。这几个月,因设备突发故障导致的非计划停机,比去年同期少了四成——这个数据是我从MES系统里拉出来算的,去年同期是7次,今年是4次。

不足我也得说。上次处理一台进口分切机的伺服报警,折腾了快四个小时,最后发现是非标报文格式里一个校验位算错了。其实文档里写得很清楚,但我之前没完整读过。那种挫败感,比被老周催还难受。接下来两个月,我打算把车间里所有非标设备的通信接口和协议栈做个完整梳理,做成一份快速排障手册,不光给自己看,也留给后面来的同事。另外,我现在觉得单台设备的优化已经到瓶颈了,整线节拍匹配才是大头。下季度想试试产线仿真建模,用数据跑瓶颈工序,而不是像现在这样靠经验去调。

转正手续昨天刚办完。但我没觉得有什么庆祝的,因为手头还有两台旧设备的伺服报警没搞定,下礼拜接着啃。

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